5 试验研究
泵的样机试制完成后,在闭式试验台上进行试验,试验装置如图10所示。
图10 泵的试验装置示意
流量采用电磁流量计测得,扬程由压力变送器获得,改进优化后泵的性能曲线如图11所示。
图11 泵的效率和汽蚀余量性能曲线
由图11可知,改进优化后泵的效率和汽蚀性能得到改善,在流量Q=450m3/h情况下,泵的效率由78%提高至82%,泵的汽蚀余量由6m降低至4.5m,满足设计要求。此外,通过在苏州某化工集团公司、云南某化工有限公司及其它单位五年多连续运行实践表明,泵的性能稳定、可靠性好、使用寿命长。在使用工况进口水压p = 6.4MPa,温度T =280℃的高温高压条件下,无热水泄漏,其密封使用寿命长(≥20000h),而所需要的冷却水水压 ≤0.3MPa,用量 ≤3m3/h,排出的冷却水温度 ≤40℃,具有良好的密封效果。
6 结论
(1)采用叶片进口边向后盖板方向前移并适当减薄的优化方案,可增加叶道长度,减小叶片工作面和背面的压差,提高了泵的效率。
(2)新型的节流密封+浮动密封+组合填料密封+集装式机械密封四道密封结构,克服了高温高压热水的恶劣条件,密封效果理想,满足用户现场的使用需求。
(3)新型的内、外冷却系统设计,有效降低了密封腔内的高温热水,冷却效果良好。
(来源:中国泵阀第一网)
下一篇:气动调节阀在核电厂中的应用及调试