高温油浆泵机械密封系统改造
摘要:催化裂化装置中油浆泵的工艺介质为高温油浆,且含有催化剂颗粒,运行工况恶劣,机械密封的寿命普遍不高,且经常发生泄漏。对油浆泵机械密封泄漏原因进行了分析,认为波纹管内结焦和积碳、冲洗油系统含有催化剂颗粒以及动、静环损坏是造成油浆泵机械密封泄漏的主要原因。针对机械密封频繁泄漏的问题,从冲洗形式及密封结构等方面对油浆泵机械密封系统进行了改造,采用PLAN54 + PLAN32+PLAN62的冲洗方案,极大提高了油浆泵的安全运行周期,降低了泄漏着火几率,减少了检修频率,经济效益显著,改造效果良好。
关键词:油浆泵;机械密封;泄漏;改造
油浆泵是催化裂化装置中的关键设备,其工作介质为催化裂化装置高温油浆,并且含有催化剂颗粒(Ai2O3及SiO2)、焦粉等固体颗粒,运行工况恶劣。正常生产时,油浆中的催化剂固体质量浓度不大于6g/L,。但若出现工艺操作波动,其固体含量就很容易超过该标准,颗粒会磨损机械密封,造成机械密封失效甚至泄漏着火。机械密封的频繁泄漏会严重影响装置的长周期安全运行,增加维修工作量和检修费用。
笔者以某催化裂化装置油浆泵为例,对其机械密封泄漏原因进行了分析,并加以改造,效果良好。
1 油浆泵机械密封冲洗形式
该催化裂化装置油浆泵位号P-207A/B,型号300ZPY-120,体积流量533.49 m3/h,扬程129m,温度330℃,轴功率327kW,电机型号YB450S1-2WTH,机械密封采用的是PLAN32+PLAN62冲洗方案,见图1。
图1 油浆泵机械密封PLAN32+PLAN62冲洗方案
PLAN32为注入式冲洗,主要作用是改善工况,其成本高,只冷却时不宜采用。PLAN32应与小间隙喉套配合使用,使用时外冲洗应连续(包括启动、停车),冲洗液与介质要相容。PLAN32的使用工况:①颗粒杂质(碱、胺、易结晶流体)工况。②防气蚀抽空。③炼油厂的油浆泵、塔底泵,用100℃蜡油或柴油冲洗。①单端面密封的高温泵,易结晶、含固体颗粒或腐蚀性介质泵。⑤对介质水,冲洗转速3000r/min,冲洗量3~30 L/min(与轴径有关)。对易挥发介质或温度较高介质,转速和冲洗量可适当选大一些。⑥冲洗压力高于密封腔0. 1~0. 2 MPa的工况。⑦浓硫酸,用柴油或c4~c9混合物冲洗。
PLAN62为急冷冲洗,主要作用是阻隔氧气,防比泄漏固体物堆积,其使用工况:①急冷流体,如高温低压蒸汽、低温氮气(避开水的化学反应),常用于有毒、易燃、氧化性、易聚合、易结晶、高瓢度(碱、胺、易结晶流体)介质。②隔氧防焦冲泄漏。泵体介质温度高于150℃,用蒸汽急冷防r.泄漏流体结焦。③单密封用。
油浆泵机械密封采用外接柴油(1.7MPa、45℃)作为冲洗油,主要是防比颗粒集聚造成机械密封泄漏。该冲洗油通过机械密封腔体后带走热量,密封介质,再从机械密封出口循环回到封油罐。同时通过低压蒸汽吹扫机械密封,防比泄漏出的油浆集聚,从而保证机械密封的正常使用。但在该油浆泵使用过程中,机械密封频繁发生泄漏,最短的使用寿命仅7d。
2 机械密封失效原因分析
2.1 波纹管内结焦和积碳
油浆泵原来采用的是波纹管式密封,温度高、密度大是油浆系统结焦的主要原因。在350℃的操作条件下,油浆会逐渐沉降或凝固在波纹管缝隙中形成焦炭,随着时间的推移,波纹管缝隙内的焦炭使波纹管不能自由进行轴向的拉伸、压缩,失去弹性。这种情况下,波纹管就不能随着介质压力的变化而提供相应的轴向力,丧失了补偿作用,使端面液膜压减小,造成液膜反压系数和端面比压下降,从而导致机械密封失效。
2.2 冲洗油系统含有催化剂颗粒
机械密封辅助系统的 PLAN32所用的冲洗介质为催化装置自产轻柴油。柴油压力高于泵腔体压力,由图1中的F孔进入机械密封,再从机械密封的另外一个口返回。油浆泵机械密封泄漏后,拆检发现机械密封内有细粉颗粒,在机泵冲洗油线处采样也发现有细小颗粒。据此分析,认为油浆泵机械密封损坏的原因为,由于机械密封通道很小,冲洗油流经通道时带有的固体颗粒沉积在机械密封腔体中,随着时间的推移颗粒越积越多,流通通道越来越小,机械密封产生的热量无法带走,导致机械密封中的碳化硅长时间处于高温。后由于冲洗油量减少,油浆进入机械密封内,所含的固体颗粒磨损碳化硅,与高温共同作用导致机械密封损坏。
2.3 机械密封动环及静环损坏
机械密封动环、静环损坏情况见图2。
图2 机械密封动、静环损坏示图
图2a中介质侧波纹管环面(动环)外侧有崩边,环面的圈状磨痕比较深,用放大镜观察发现环面有多处裂纹。崩边是由于泵抽空导致机泵振动,动环面受外力影响所致。当操作不正常时,油浆中的固体质量浓度远大于6g/L,油浆携带催化剂颗粒进入密封腔造成环面磨损,产生圈状磨痕,由此导致油浆泄漏。
图2b中大气侧静环的销钉处有崩边,2013-10-17出现这种损坏情况,检修完成后机泵运转了6d,机械密封再次损坏,拆检后仍发现类似损坏情况。这是由于机泵抽空,静环脱出形成间歇振荡,动环敲击导致静环碰撞销钉发生碎裂。
(来源:中国泵阀第一网)