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油煤浆调节阀阀杆扭矩成因分析及结构优化~4
2017-3-27 14:28 中国泵阀制造网 作者:佚名 点击:2363
【中国泵阀制造网 行业论文】建立油煤浆调节阀的三维实体模型,通过对阀杆机构的扭矩作用分析,应用CFX流体分析软件对流道内介质在不同压力下的流动进行仿真,研究调节阀扭矩产生的原因。以减小扭矩为优化目标,对调节阀阀芯及填料结构进行优化改进,为调节阀的优化设计提供参考方案。

  3、调节阀的优化改进及比较

  根据上面分析出来的扭矩产生的原因,对调节阀的机构进行优化改进,降低阀门的扭矩并减少执行机构的能耗,具体优化方案如下。

  3.1 优化方案一

  通过阀芯扭矩公式发现扭矩产与介质作用在阀芯上的接触面积有关。可以通过在增加阀芯杆部的直径,来减小介质与阀芯之间的接触面积。为了防止阀芯杆部直径过大阻碍介质的流通,优化后阀芯直径取56mm。优化前后的阀芯结构如图7,8所示。

油煤浆,调节阀,阀杆 阀门


图7 原阀芯结构图

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图8 优化后阀芯结构图

  通过计算,得到优化后的阀芯扭矩和原扭矩的数值对比,如表2所示。

  表2 阀芯扭矩计算结果

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  根据表2的数据,发现优化后的阀芯扭矩与原阀芯扭矩相比,在介质压力为23.8MPa情况下扭矩都减小了7.87%,明显降低了阀芯扭矩的大小。

  3.2 优化方案二

  通过分析阀杆与填料之间扭矩的计算公式,可以看出阀杆与填料之间扭矩的大小与填料的高度有关,现在通过减小填料的总高度来减小扭矩的大小。为了防止填料减少过多导致密封性能降低,因此在原来调料的基础上减少一组上下填料来降低填料的总高度hT,将级填料高度为59mm。优化前后的填料结构如图9,10所示。

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图9 原填料结构图

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图10 优化后原填料结构图

 

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(来源:未知)

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