3、调节阀的优化改进及比较
根据上面分析出来的扭矩产生的原因,对调节阀的机构进行优化改进,降低阀门的扭矩并减少执行机构的能耗,具体优化方案如下。
3.1 优化方案一
通过阀芯扭矩公式发现扭矩产与介质作用在阀芯上的接触面积有关。可以通过在增加阀芯杆部的直径,来减小介质与阀芯之间的接触面积。为了防止阀芯杆部直径过大阻碍介质的流通,优化后阀芯直径取56mm。优化前后的阀芯结构如图7,8所示。
图7 原阀芯结构图
图8 优化后阀芯结构图
通过计算,得到优化后的阀芯扭矩和原扭矩的数值对比,如表2所示。
表2 阀芯扭矩计算结果
根据表2的数据,发现优化后的阀芯扭矩与原阀芯扭矩相比,在介质压力为23.8MPa情况下扭矩都减小了7.87%,明显降低了阀芯扭矩的大小。
3.2 优化方案二
通过分析阀杆与填料之间扭矩的计算公式,可以看出阀杆与填料之间扭矩的大小与填料的高度有关,现在通过减小填料的总高度来减小扭矩的大小。为了防止填料减少过多导致密封性能降低,因此在原来调料的基础上减少一组上下填料来降低填料的总高度hT,将级填料高度为59mm。优化前后的填料结构如图9,10所示。
图9 原填料结构图
图10 优化后原填料结构图
(来源:未知)