西北油田采油三厂面对老区增产遇到的出砂治理、垮塌修复等一系列技术瓶颈,积极解放思想,大胆实践,建立了综合治理工艺技术配套体系,敲开了老区增产的大门,确保了采油厂的持续发展。
防砂工艺技术取得新突破。S105井区是十一区的重要产能阵地。储层特性非同于碳酸盐岩致密、强支撑强度的特征,而是及其疏松、未胶结的碎屑岩特征,产层极易垮塌、砂埋,治理难度较大。该井区内11口井产层均位于新近系的库姆格列木群,其中影响生产的井有7口。因为防砂工艺难度较大,一直未得到有效防治。近两年通过复合防砂工艺的使用及完善,研究出了水平井调流控水筛管防砂工艺及直井砾石充填+精密滤砂管复合防砂工艺,对S105-7H、S105-10、S105-5H三口井成功防砂恢复正常生产。防砂后已累计增油6000t,S105井区的递减率也由前期的1.9%实现了负递减-1.5%,实现了区块的增产。
垮塌井治理技术逐渐成熟。该厂共有垮塌井24口,影响生产的油井7口,影响产量每天45吨以上,只有井筒恢复了才能释放油井潜能。TK1078井由于井底垮塌严重,且管柱严重腐蚀导致处理过程中频繁刮卡、憋跳无有效进尺。通过研究并现场应用GS系列负压捞砂技术实现了捞砂2趟,有效进尺61.3m,捞砂量550L。目前该井已恢复生产,产能12t/d,截止目前已增油2400t。
机采配套革新,助力高效开发。通过对抽稠泵附件进行改造,新型抽稠泵的研发、特种抽油杆的引进、井口配套工艺的创新等方式方法,实现了检泵周期由2012年的504天稳步上升至目前的785天,躺井率由2012年的2.4%稳步下降至目前的1.9%。试验特种抽油杆5种,共29井次,平均生产300余天无异常,有效助力机采井产能贡献。(谢菲 马京林)
