截至12月11日,河南油田南阳能源化工有限公司酮苯装置40台机泵实施油雾润滑系统优化改造并投用三个月来,运行良好,设备性能提升,成本节约显著。与改造前相比,该机泵的轴承平均工作温度降低了5~10℃,轴承箱冷却水取消,润滑油消耗量降低50%。
机泵群油雾润滑技术是国内目前最先进的润滑技术。从2011年开始,南阳能化相继对常减压、催化、糠醛油白土装置98台机泵进行了机泵群油雾润滑改造。和传统的油池润滑相比,油雾润滑通过连续不断地喷入新鲜油雾,减少和避免了人工加油不确定的因素,增强了机泵润滑效果,延长了机泵轴承寿命。2016年8月,因产品结构调整,南阳能化催化装置38台机泵设备停用。
为实现“废旧系统优化应用、在用系统性能提升”,经过充分准备,今年8月份,南阳能化利用装置大检修时机,利旧原催化装置的油雾润滑主机和油雾回收箱,将其移位安装至酮苯装置的泵房,并增设和安装各机泵分配器、凝缩嘴,铺设油雾润滑主管线到每台机泵的下落支管,以及主信号和电源系统等,完成了酮苯装置40台机泵的油雾润滑系统优化改造。同时,该公司还针对常减压、糠醛油白土装置两套油雾润滑系统目前存在的问题进行了维保检修,全面提升系统性能,消除系统隐患,确保了机泵设备安全长周期运行。
南阳能化酮苯装置40台机泵投用油雾润滑后,还实现了轴承箱微正压,避免了灰尘水分的入侵,解决了改造前出现的因轴承箱进水,造成机械密封泄漏、轴承故障检修等问题,降低了设备故障率。(蒋永明)