为了安全有效地进入年底停工检修阶段,近日,安庆石化炼油二部各装置,已着手实施更进一步的生产操作调整方案。
首先,在不影安全大局的前提下,对生产工艺操作进行一些调整。例如,从10月25日开始,催化裂化区域汽油吸附脱硫装置,就按调度指令,将装置加工处理的三套催化装置汽油总量,由之前的180t/h,降至当前的170t/h。
而对于,已稳定目前的原油加工量230t/h的催化装置,工艺组则逐步实施了一些细化的生产调整方案。如逐步停止回炼轻污油;以及重整重芳烃。反应压力则按目前的220Kpa控制。针对后部双脱气分区域,则从平衡全厂胺液系统角度出发,于25日开始回炼液相柴油加氢装置的液化气,并从回炼当日,就及时调整液化气脱硫塔的胺液循环量,以及液化气脱硫醇系统的碱液循环量;并及时加样分析精制液化气的总硫成绩,以确保不受影响。另外,双脱区域已经停止加入碱液催化剂,而且胺液系统一些塔罐液面已经降低。气分区域循环水总量也降至当前的2900t/h。
其次,进一步加大生产隐患排查,为当前优化生产保驾护航。目前,催化装置员工积极响应再生斜管的特护方案,每天定时热检,依旧开展特护排查。另外,每天的盯表人员也针对再生线路流化情况,加强深度监控和事故预想。当前,区域现场作业已逐渐减少,之前的一些检修改造小项目,如气分区域的退烃线改造已于10月中旬完成。目前,各装置人员正深入现场查找流程,看有无被脚手架妨碍开关的阀门情况,并做好统计和汇报,从而确保界时停工各项工作不受影响。
(饶春莲)