在低油价寒冬期,西北油田采油三厂改进低成本注水、注气、酸化等常规工艺,以代替压裂等“高大上”进攻性措施,连续五年超额完成增储增产增效任务,近两年累计增加经济可采储量300多万吨。
低压注水向高压注水转变
TK829井累产2.6万吨后原生产油藏逐渐枯竭,日产油量降至5吨,进入亏损状态。现场分析表明,该井剩余静态储量27.3万吨,采出程度仅有9.5%,井周储量丰富。生产能量衰竭的原因是油藏间没有形成连通。在国际油价50多美元的情况下,如果利用传统的压裂方式或者钻新井方式畅通油藏间通道,因投资巨大,很难产生利润。“能否改进常规注水工艺,大幅提高注水压力和排量,以达到畅通油藏裂缝的目的?该厂技术人员大胆提出了这一想法。9月18日,TK829井开始高压注水造缝试验。顺利沟通远端储集体,油井能量恢复,日产量由5吨增加到30吨。随后,该厂又在TP234X、TP223X、T753CH等井进行了高压注水造缝试验均取得成功。1至11月份,该厂通过实施高压注水等措施累计增油23万吨。
传统注气向定向注气转变
注气补能量是塔河油田增产提效的主要手段之一,但随着油田的长期开发,注气效果逐渐变差。如T816KCH2井,注气5轮次,耗气270万方,累产4000吨原油后失效,最后一轮注气耗气60万方仅换来50吨原油。通过分析注气失效井,该厂技术人员认识到注气失效的原因是传统式注气不能精准发力于剩余油。为实现定向注气,该厂强化油藏基础研究,实现了单个气顶重复动用、两个气顶协同动用、多个气顶融合动用。1至11月份,该厂通过定向注气,注气有效率达到88%,方气换油率由0.59上升到0.63,累计增油15.84万吨。
常规酸化向精准酸化转变
油井长期生产,一些油藏的天然裂缝或者后期人造裂缝出现了污染堵塞现象,导致油井能量衰竭。该厂应用常规酸化解堵,但酸压的方向、压力和排量达不到油藏裂缝疏通的要求。TP275H井产层较深,经长期生产后油藏裂缝闭合,能量衰竭。两次实施常规酸化解堵后仍然无效。今年8月,技术人员通过三维地震资料分析,发现该井北侧储量未动用。随后,进行了定向精准大排量酸化,成功沟通远端储集体,新增经济可采储量4.6万吨。(马京林 宋学超)
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