降低酮苯装置中压蒸汽单耗是一块“硬骨头”。为此,在百日攻坚创效行动中,扬子石化公司泰州石化分公司查找症结,对症开方,完善精细化管理,取得了显著成效。6月份以来,酮苯装置的中压蒸汽单耗从880千克/吨下降到710千克/吨,同比下降约20%,每月可降本增效约60万元。
泰州石化技术运行部与石蜡车间技术人员深入现场,对装置生产运行数据进行比对分析,深入查找蒸汽单耗偏高的原因,尤其是对跟蒸汽消耗紧密相关的工艺环节进行梳理。他们还结合现场工艺流程和设备运行,最终确定从六个方面入手,完善管理,细化操作,解决难题。
精细化操作。由于蜡液蒸发塔和滤液蒸发塔都需要用蒸汽进行加热,这是装置最大的蒸汽消耗点,因此,精细化操作尤为重要。他们通过对蒸发塔和汽提塔进出口温度的卡边操作,将温度指标尽可能地往下限控制,有效降低了蒸汽消耗。
降低稀释量。稀释量大会导致装置生产负荷过大,从而加大中压蒸汽消耗,因此,合理降低稀释量可以使蒸汽消耗降低,但要维持装置平稳运行,又必须保证一定的稀释量。他们通过合理测算和实际操作,将稀释比从原来的5:1降到4:1,其中一段蜡槽的稀释量更是同比下降了50%,大幅降低了装置蒸汽消耗。
优化溶剂含水。溶剂含水高会影响蜡的收率,进而使能耗增大。为此,他们一方面从溶剂罐的切水量入手,通过寻找合适的切水比例,来降低溶剂的含水;另一方面从现场入手,逐个排查相关水冷器和换热器的内漏情况,确保设备的完好;同时,对循环量进行控制,以降低溶剂含水率。
整改跑冒滴漏。以往生产装置区域存在跑冒滴漏现象,有些是因为伴热保温蒸汽使用过大,有些是由于蒸汽放空排凝阀门内漏。针对这一情况,技术运行部一边要求车间关小保温伴热蒸汽,一边督促其对内漏的阀门进行更换,有效减少了能源浪费。
检查更换保温。根据相关岗位人员反映,装置所用的中压蒸汽温度较低,因此需要更多的量来弥补温度较低带来的热值影响。经测算发现,中压蒸汽进厂温度和到酮苯装置的温度差值较大,管线的热值耗损较大,他们及时将保温效果不达标的部分重新更换,保证中压蒸汽热值效率的最大化利用。
更换疏水器。蒸汽加热器E508作为蒸发塔的加热热源,需要用到中压蒸汽。但是通过对现场的检查发现,其疏水器存在一定问题,导致蒸汽进入到了凝结水管路中,对蒸汽能源造成大量浪费。更换疏水器后,装置蒸汽消耗明显下降。
通过六方面的精细化管理,泰州石化酮苯装置中压蒸汽单耗偏高的难题得到了根本解决,实现了降本增效。
(陶炎 王骐)
