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锅炉脱硝氨耗高原因分析及采取的措施~2
2018-3-13 11:26 中国泵阀制造网 作者:佚名 点击:3429
【中国泵阀制造网 解决方案】还原剂采用液氨,氨区主要包含液氨的卸料、存储、蒸发,废气收集及废液排放、液氨储罐喷淋降温、液氨罐区消防水喷雾以及氮气吹扫、氨泄漏检测报警等系统,其主要功能是向SCR系统提供足够的氨气,以保证系统安全正常运行。其主要设备有卸料压缩机、液氨储罐、液氨蒸发器、氨气缓冲罐、氨气吸收罐、废水泵、废水池及其相应的管道阀门等。

3 织金电厂1、2号锅炉脱硝氨耗高的原因分析

引起脱硝氨耗高的原因主要有:

(1)脱硝入口烟气NOx含量高。在相同的烟气量下,脱硝入口烟气NOx含量越高,NOx总量就越多,就需要消耗更多的还原剂氨气,才能将烟气中的NOx除掉,使净烟气达标排放。表3、表4是织金电厂1、2号锅炉脱硝系统运行参数统计表,从运行中的统计数据可以看出,锅炉运行中,脱硝入口烟气中NOx含量在500~750mg/m3之间,没有超过设计参数1000mg/m3。因此,排除脱硝入口烟气NOx含量高引起氨耗高的可能。

表3:2016年脱硝参数统计

脱硝装置

表4:2017年脱硝参数统计

脱硝装置 

(2)烟气流场均匀差。烟气流场均匀性,可能导致局部区域过量喷氨,引起氨耗量增加。在脱硝的两个烟气通道的中部,各自安装1个NOx测量点,即单点测量脱硝出入口NOx含量。

运行中发现:脱硝A、B侧出口NOx含量与净烟气NOx含量进差较大,脱硝出口NOx低于净烟气NOx含量90mg/m3左右,由此可以看出,烟气流场均匀性比较差。脱硝出口测点安装在烟道中部,对应的喷氨手动调整门为3、4号。在2016年11月至12月,对1、2号锅炉脱硝系统均匀性进行了多次调整试验,统计数据详见表5。在NOx在试验过程中,对3、4号喷氨手动调整门作了大幅度的调整,最低关到40%。

调整试验结果表明,关小脱硝出口NOx测点对应的3、4号喷氨手动调整门,对减小脱硝出口NOx含量与净气NOx偏差有一定的效果,但是对减小氨耗量,几乎没有效果,脱硝氨耗量没有明显下降。

表5:1号炉脱硝喷氨均匀性调整试验表

脱硝装置 

(3)脱硝系统积灰堵灰。织金电厂1、2号锅炉脱硝催化剂层,自调试期间开始,积灰堵灰就非常严重。催化剂层压差高,在负荷500MW负荷时压差最高达到了1350Pa。在停炉后,对催化剂层检查,发现1、2号锅炉脱硝系统积灰非常严重,如图1。

图11号炉脱硝催化剂层积灰情况

脱硝装置

由于脱硝催化剂层积灰严重、压差高,根据龙源环保工程有限公司技术人员的建议,采取以下应对办法:

一方面加强对脱硝系统进行蒸汽吹灰,蒸汽吹灰由两天吹灰1次改为每天1次,最频繁的时候,每天吹灰3次;声波吹灰器投入连续循环运行方式,并加强巡检消缺,确保声波吹灰器运行正常;

另一方面,利用每次停炉机会,采取人工清灰的方式,清除脱硝系统催化剂层表面浮灰,对催化剂通流孔内的积灰,尽量清除,减少积灰。如图2,为采取人工清灰的催化剂层。

图2 采用人工清灰后的脱硝催化剂

脱硝装置

催化剂积灰严重,虽然采取频繁吹灰及停运人工清灰的应对措施,但是效果并不好。人工清灰后,催化剂孔疏通率最多能达到80%,随着运行时间的增加,人工疏通率最多只能达到60%。由于多次采用人工清灰,使脱硝催化剂部分损坏,如图3,加上蒸汽吹灰频繁,脱硝催化剂脱除效率降低,是脱硝氨耗升高的主要原因。

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(来源:中国泵阀第一网)

本文标签: 锅炉脱硝 氨耗高 原因分析 
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