“高低浓度不同的污水,通过密闭管道分别输送到不同的污水池去处理,既提高了污水处置效果,又减少了现场异味,一举两得!”2月28日,扬子石化水厂技术运行科副科长李兴忠介绍。
2月份开始,《扬子石化生产污水压力管道运行管理办法》正式实施,实现了生产污水的分质分输,污污分治,各类污水实现了量体裁衣。
扬子石化原来的生产污水地管,始建于上世纪八十年代,已经使用了30多年,出现了输送能力下降、管基下沉、管位偏移、检查井坍塌等一系列状况,难以修复,存在污水渗漏隐患。同时国家加强对长江沿岸保护力度,出台相关新的法律法规,提高污水治理的环保要求。
针对现有污水系统存在的环保隐患,结合大炼油改造以及未来规划的新增需求,扬子石化将该地管由原有的重力管道自流输送、埋地敷设、混质混输,升级改造为压力管道密闭输送、明管敷设,并预留1根高盐污水压力管道的管位,实现了高、低盐污水的分质分输。不仅可以实现清污分流、污污分治,而且污水(包括雨水)经过再生处理后回用到现有装置,节约了大量的新鲜水,达到了削减污染物排放量的目的。
该项目2016年10月8日项目正式开工,采用业主管理和EPC总承包的实施方式。2018年3月15日该公司生产污水压力管网开通试运行,各接入口污水经提升泵陆续并入。2018年12月8日,该公司贮运厂火炬气回收污水排口并入公司生产污水压力管网,标志着扬子石化生产污水系统全面实现分质分输、污污分治。同时,扬子石化设置了水质在线分析仪表,并将仪表信号接入公司“环保信息监控系统”实时监控,实现了日常环保管理。
截至目前,该项目运行正常,基本消除了污水井周边异味。
(陶炎 吕琪蓉)