随着油藏大规模注水开发的持续推进,目前,西北油田采油三厂注水管网能力已不能满足开发注水需求,“三倒(盐水、原油、稀油)费用”居高不下。该厂采油管理二区通过“一管双用”、“就地分水”两项创新改造,既达到生产需求,每年还可节约“三倒”(稀油、原油、盐水)费用约265.2万元。
11月5日,采油三厂采油管理二区王乔松,蹲在TP21+井的管网处,认真查看管线的每一个阀门、接头,没有发现一丝安全隐患。
该管理区,地处胡杨红柳密集地带,管线横穿棉田、村庄和沟渠,单井临时注水管线铺设成本较高、安全环保风险大。该区技术人员提出“一管双用”改造措施,对油井进站生产管线,通过加装连接头、单流阀调向等措施进行改造。今年以来, TP-1、TP-2计转站站内15井次、单井4井次(TP21+、TP193、TP206、TP185)。通过改造,一条管线,在正常生产时正向输油进站,当产能不足时,反向输盐水注入单井,实现“一管双用”的目的。
这样,减少倒运费用,节省单井临时管线铺设费用,既提高生产运行时效,又降低安全环保管理难度,优化“三倒”费用32万元。
11月4日,在TP-10计转站,员工正在进行管线流程改造。
进入在大规模注水开发期,采油管理二区托甫台区块,日运行注水井20井次。因三联外输水量不足,导致TK1001增压站低液位运行,经常停泵蓄水,影响注水时效。但是,各计转站综合含水及处理量逐年上升,在原油乳化及外输压力高的情况频发,高含水井产液要通过管线输至三号联,经油水分离处理后,再反输至托甫台进行注水,增加了额外的电、气消耗。
年初,经管理二区与厂技术人员联合攻关,提出“就地分水”改造项目,结合各计转站综合含水及周边注水井情况,在TP-1和TP-10计转站进行就地分水改造,依托新建分水阀组、安装分水汇管以及三相分离器,优选高含水井进行“就地分水”输入注水罐,再经“一管双用”管线反注入所需注水井。目前,TP-1已投运,待TP-10投运后预计总分水量可达1170方/d。省去了采出水往、返输送环节,和电耗、气耗等,每年可节约成本233.2万元。
“两项改造,达到了节能减排、降本增效、安全生产、环境保护相结合的目的,也是采油三厂管理创新、攻坚创效的两大成果!”采油管理二区总监刘毅信心满满地说。
(罗丽娟)