长岭炼化充分发挥800万吨炼油项目集约建设优势,实施无边界优化操作,提高整体运行效率。截至目前,该公司跨装置课题团队经过1个月的摸索,较好地解决了催化及两套S-Zorb装置运行指标不理想、能耗偏高等系列难题。
高温时期,S-Zorb(催化汽油吸附脱硫)装置部分管理指标按夏季标准执行后,相邻的2号S Zorb装置的局部运行数据“走下坡路”,甚至出现操作困难的情况。对此,他们以问题为导向,从下游装置之间寻找新标准运行的平衡点,从上游装置查证问题根源,“顺藤摸瓜”实施工艺技术攻关。
课题团队反复分析讨论,最终确定了“从上至下、稳下优上”调整路线,先优化两套S-Zorb装置的操作数据,再调整催化装置相应运行指标。为避免下游装置调整给上游催化装置带来运行数据波动,技术团队蹲班指导生产操作,采用慢调、微调的方式,逐步调整两套S-Zorb装置的压力、温度等数据,最终实现上下游装置运行指标平衡和优化。
经过系列运行调整,S-Zorb装置关键指标稳定塔顶气量降幅达67%,单装置产品汽油收率98%提高至99.2%,汽油辛烷值损失由1.2下降至1.0,装置能耗降低1.0千克标油/吨以上。催化装置关键指标稳定塔负荷明显降低,3.5兆帕蒸汽耗量降低约10吨/小时。同时,通过优化,相关工艺的换热流程还提高了催化柴油出装置温度约20摄氏度,上下游装置提质增效运行效果明显。
(张勇 富露霞)