“农工,4#臭氧发生器的功率提不上去,稍调高一些,冷却水回水温度就超报警值。”11月18日上午10时许,茂名石化热电分部动力一车间锅炉主操史保国一边点击鼠标,调整4#臭氧发生器的功率,一边高声呼叫在中控室另一端的工艺员农佩珰。
听到小史的呼叫,正准备去现场的农佩珰立即走近控制屏。
看着4#臭氧发生器的各个运行参数,综合分析,农佩珰判断是换热器出现问题了。
他提醒主操史保国加强对该系统的监控,特别留意4#臭氧发生器和换热器的各个参数变化,发生异常要及时汇报。然后他联系车间设备员刘川,两人一起到现场进行检查。
来到装置现场,农佩珰和刘川对设备进行全面的检查,确认换热器的换热效果降低,需要进行检修、清洗。
两人反复确认了流程,分工合作,一边落实换热器的检修清扫方案,评估作业风险,一边组织操作人员对4#臭氧发生器进行切换、隔离,为换热器检修创造条件。同时协调保运单位人员进场,进行必须的作业安全交底,落实好作业安全措施后,现场指导对换热器进行拆卸、清洗等作业。
经过半天的紧张作业,当天下午17时,换热器的检修、清洗作业顺利完成,成功回装并投用。
换热器检修清洗后,换热效果大幅上升,4#臭氧发生器的功率也可以根据系统的运行进行调整,系统运行平稳。
动力一车间根据换热效果,结合近期秋高气爽、恶劣天气少的实际,对换热水源进行优化,利用循环水替换新鲜水,从而达到降本减费的目标。
4#臭氧发生器用冷却水约40t/h,优化后,由新鲜水切换至循环水,每月可节省1.4万元。
“从4#臭氧发生器功率的调整,发现换热器问题,引出冷却水源的优化,我们真的是太厉害了,我为我们自己点赞了。”配合完循环水替换的操作后,主操史保国笑着对工艺员农佩珰说。
“节约一分钱,管理到精细嘛。” 农佩珰拍了拍小史的肩膀,鼓励说“优化无处不在,我们继续努力。”
(翁巧姝 秦小光)