11月12日至13日,安庆石化电仪中心积极组织党员骨干发挥先锋模范作用,对加氢氢气压缩机重型设备定子转子实行分离吊装,多举措保重型电机“抽芯”吊装稳妥落地。
加氢氢气压缩机K202/1、2电机为6千伏、500千瓦低级转速同步电机,身体磅大,重量达16吨,处在加氢装置4米多高的二层平台上,担负着加氢装置氢气压缩输送任务。该电机自94年运行以来,由于设备转速低、检修周期长、程序复杂,该中心面对这状况,早早落实检修计划,乘着大修之际,对运行26年的2台重型设备进行全面解体“体检”。
12日,担任检修任务的炼油电气区域维护四班,根据大修计划对氢压缩机实施解体。因该设备周围环境复杂,二层平台四周都有围栏设施,吊车无法使用,就地只有手动葫芦,此设备转子还装有砺磁绕组,不能碰撞损坏。面对“重量级”设备,参战人员积极动脑筋,想办法,共同策化检修方案,决定将转子与定子分离,再分别吊至地面。否则,如用一只葫芦启吊设备,易造成安全事故。他们立即将方案上报,方案得到确认后,立马在转子两头轴上包好麻布,防止轴被磨坏,再将铁管套在转子轴上,用两只手动葫芦挂靠在横梁上,分别套在转子两端,齐心协力拽动葫芦,一拽一点将转子拖出,当转子缓慢地脱离定子时,他们都松了一口气。
他们还根据检修现场具体情况,做好施工协调,落实施工安全措施,把控检修质量,确保优质检修。
13日,党员骨干结合开展“亮身份、见行动、做表率”活动,再接再励,大家齐心合力,甩开膀子,用手动葫芦将2台电机的定、转子从二楼平台6平方米的检修出口吊至地面,运至大修厂房,准备送往厂家例检。
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