2.2、生产过程复查
(1)对库存推力轴承形位公差的检查对库存推力轴承(共33件)进行检查,2006年6月入厂1件,2008年7月入厂32件。经检测库存轴承全部变形,2008年7月入厂的有11个变形较小,符合图纸要求,其余轴承平面度均超差,而且普遍是工作面外凸里凹呈碟盘状(见)。2006年6月入厂的轴承变形较大,工作面平面度0.026,非工作面平面度0. 023,上下表面平行度0.022.用刀口尺检查工作面、面对光线,均可见缝隙和光感,见。
推力轴承工作面形状刀口尺检测止推轴承(内圈可见光感)现有库存下止推轴承形位公差检查情况表明,轴承变形后多数为工作面外凸内凹;同批轴承变形量不完全一样,说明轴承存在个体差异。
(2)推力轴承变形原因分析推力轴承加工工艺为:烧结一切片一浸渍树脂一烘干一粗加工(含切过流沟槽)一精加工一精平磨上下表面一工作面抛光。在浸渍树脂、烘干等工艺过程中,尤其是加工轴承过流沟槽过程中,均使轴承存在内应力。根据试验和库存轴承排查情况看,轴承存放过程中,由于应力释放都会发生变形;石墨轴承随环境温度、湿度的变化也会发生变形。
2.3、试验电流随压力升高原因分析对推力轴承表面形貌检测情况表明,屏蔽电泵轴承表面形位公差不符合图纸要求,工作面外凸内凹(呈碟盘状)轴承,摩擦副不能形成稳定的流体润滑,造成运转过程中阻力大,是导致泵运行时电流波动的直接原因。
2.4、外凸内凹轴承带来的危害工作面的推力轴承,开始试验时摩擦副表面粗糙度较好,电泵起动正常,局部摩擦体现为运行时电流稍大且随一次水压力波动;但随着电泵运行,轴承磨损后摩擦阻力作用强,会导致摩擦副阻转矩异常增大,当摩擦阻转矩等于起动转矩,还会导致电泵堵转。为此保证轴承表面形位公差及表面加工精度是保证轴承稳定运行的关键。
3、轴承研磨工艺的确定
为解决屏蔽电泵试验过程中因轴承精度问题导致试验电流随压力的升高而增大的现象,经过多次试验调试的经验,确定采用轴承研磨工艺,保证推力轴承和导轴承精度。一般轴承生产厂家都采用专用的研磨设备对轴承工作面进行研磨,研磨后,轴承工作面精度高,能够满足轴承稳定运行的要求。但由于生产厂家的生产条件有限,一般采取手工研磨轴承工艺。手工研磨轴承时,需要注意以下问题:
3.1、轴承研磨前,首先要在100°C的热水中煮,以消除应力。
3.2、研磨前研磨用的平板要超平。
3.3、研磨工装的平面度要在0.01mm以内。
3.4、要保证推力轴承两个工作面的平行度在3.5要保证推力轴承工作面的平面度在0.01mm以内。
3.6、保证推力轴承轴线与工作面的垂直度在以内。
3.7、推力轴承装入轴承座后推力轴承相对导轴承轴线的垂直度要在01mm以内。
3.8、导轴承研磨时研棒与导轴承内孔的间隙要配制,保证研磨后尺寸符合图样规定的公差范围内。
3.9、导轴承研磨之前,一定要检查轴承内孔的圆度,避免轴承内孔有稍,为此一定要保证加工设备的精度。
3.10、研磨过程中,推力轴承要先单件研磨,然后再与上、下导轴承进行整体研磨。
4、结语
在屏蔽电泵运行中,针对电流随压力波动现象进行分析,说明轴承的加工精度是影响屏蔽电泵稳定运行的关键。通过对库存轴承进行机械检测和试验,采用轴承研磨工艺和轴承工作面的加工精度,是有效的提高屏蔽电泵质量的良好途径。
(来源:未知)