9月6日,大庆钻探伊拉克鲁迈拉项目部传来喜讯,该项目部钻井液项目组自主改造4台设备完井液过滤系统,节约成本60万元,过滤精度提高30%,处理效率提高25%,得到甲方高度赞誉和全面推广。
伊拉克鲁迈拉油田是大庆钻探“走出去”战略的重要市场,这里国际公司竞争激烈。“甲方bp公司对施工质量要求非常高,我们不仅要守好阵地、创造品牌,也要打好提质增效攻坚战。”大庆钻探伊拉克鲁迈拉项目部钻井液工程师高锐介绍说。
为此,实现施工质量和经营水平“双提升”成为海外员工共同的奋斗目标。在一次设备检修过程中,钻井液工程师高锐和朱科源把目光投向了闲置的过滤设备罐上。结合生产中过滤系统备用罐短缺、部分老旧过滤设备因年限长导致罐体腐蚀,易出现完井液处理不达标,且采购新设备成本高、海运周期长的情况,他们决定将4台老旧设备进行自主改造。
改造看似简单,实则困难重重。他们首先要对4台老旧设备进行全方位除锈。7月的伊拉克,气温超过50摄氏度,但他们仅用3天时间就完成了罐体百余处漏点补焊,以及全面喷砂除锈工作,达到了钻井液生产需求的标准。
在攻关改造中,朱科源看到加压泵浸泡在完井液中易损坏的现象,提出改用外置立式管道泵方案。“这样既能规避用电风险,又能提升1/4的过滤排量。”优化后的阀门与管汇布局,使操作更加便捷。
同时,结合当地高温高盐环境,攻关小组筛选耐腐蚀滤材,将过滤精度从5至10微米提升至1至5微米,进一步确保完井液浊度,固相含量全面达到国际标准。
历经45天的连续奋战,4套过滤系统的改造修缮工作圆满完成。8月14日,改造后的新系统首次运行就交出亮眼成绩:通过钻井液项目组测算,新的完井液过滤系统过滤质量和效率双提升。
经过bp公司现场负责人Paddy连续3次抽检,完井液各项指标均优于合同要求。Paddy竖起大拇指:“中国团队修的设备比新买的还好!你们真行!”

(来源:未知)
上一篇:吉林油田优化调整注入“水”动力
下一篇:大庆石化构建大质量管控格局
