安庆石化热电部强化精细化管理,聚全体职工之力,狠抓装置优化运行,1~8月供电标煤耗实现310克/千瓦时,创作业部生产历史最好记录,提前完成能源发展“十三五”规划目标。
该部始终牢记安全、环保、经济运行是公司所需,职工所盼;始终坚持问题导向,聚焦装置现场,瞄准“安全环保事故为零”的目标,切实抓好安全环保;瞄准“提升指标争先进位”目标,切实抓好装置优化运行。
首先,该部在统计了自去年7月份以来的各类问题基础上,从思想、管理、技术等多方面查找问题存在的根源,对症下药,形成管控当前安全环保的十项具体措施,分别从高风险作业和调整操作多级监控,生产异常动态管理,设备缺陷闭环管理,隐患排查整治,风险识别管控,运行人员盯表巡检等方面入手,管理人员聚焦现场,突出问题“四不放过”,作业部、区域上下同心,齐抓共管。工艺专业牵头,对出现的每一次微小异常都组织原因分析,落实管控措施。对原因较复杂、一时难以分析清楚的记录在案,动态发布,时时提醒,时时回头看,直至问题得到圆满解决。随着工作的深入开展,该部各级管理人员对问题的分析能力逐步提高,对生产的管控能力也得到增强。截至9月22日,主力5号炉、4号机均安全运行233天,5号机组安全运行245天。
针对4号发电机励磁系统第二圈电刷振动大、电刷电流分布不均,无功负荷接带偏低现象,该部鼓励以卢新为主的电气团队进行大胆尝试与创新。经过反复讨论,最终确定了在线带电研磨的消缺方案,大家统一认识后轻装上阵,一举解决了难题。目前各级电刷电流分布正常、振动下降明显,机组安全得到了保障,避免了非计划停工,还大大减少了扣罚无功电量费用,同时也为系统内发电机励磁滑环在线消缺积累了宝贵经验。
针对热电指标与总部先进企业存在差距的现实,该部制定了在两年内进入总部前10的目标,对标先进找差距、定措施、抓落实。为此,该部成立了热电专业指标优化管理组,下设10个技术攻关组,涵盖电仪系统安全、水汽监控、锅炉优化、汽机优化、成本优化、政策研究及资料管理等方方面面。
由锅炉技能大师刘新旺牵头的6号炉优化调整攻关组,持续开展6号炉飞灰含碳高数据收集、摸索调整工作,从燃烧配风优化、煤粉细度调整上持续下功夫,6号炉飞灰含碳下降了3个百分点,炉效提升2.38%,煤耗降低2.35克/千瓦时。5号炉脱硝改造后,5号炉甲制制粉出力下降,以刘新旺为主的制粉优化攻关团队,通过一个月的努力,对甲制排粉风机入口风门、再循环风门进行了核对、调整,系统负压进行控制,磨煤机钢球量进行调整, 5号炉吨汽制粉电耗一举下降0.35千瓦时/吨汽,月节约厂用电达15万千瓦时。
锅炉技师胡晓法带领大家进行攻关,使4号炉炉膛蒸汽吹灰成为常规操作,吹灰期间锅炉屏过烟温下降约30℃,炉膛清洁度得到提升,4号炉接带高负荷能力及经济运行水平得到提升;工艺工程师袁润率领精细化运行团队,利用大用户直购电交易及低谷吸电策略, 6~8月份,低谷时段主动吸电量达1000万千瓦时,提升热电比4.64吉焦/万千瓦时,降低供电标煤耗2.29克/千瓦时,减少标煤3412吨,节约成本270万元;汽化区域紧盯给泵优化运行,给泵单耗8月份首次实现5.18千瓦时/吨的优异成绩,同时他们结合夏季低压供热量偏少工况,对2号低减进行隔绝,减少无效损耗10t/h。
(陈庆乐 袁润 魏恒国)