12月,茂名石化炼油分部在年关冲刺中做大油品加工量,特殊油种管输量比往常大幅增加,为此,输油车间积极配合生产处做好重整装置特殊油品外送爬坡试验,通过巧妙调试,成功实现了双泵同时输送,使管输量55吨/小时提至75吨/小时,单泵提至64吨/小时,保持稳定输送,效果超过预期,解决了分部生产优化特殊油品产量提高后的管输能力瓶颈问题,为提高高价值产品产量增效创造了有利的条件。
在第四季度冲刺的100天中,茂石化积极开展攻关,深度优化油品配炼,想方设法引入新油种,全力提升重整装置价高利厚特殊油品的产品收率,做到加工效益最佳化。为此,经炼油分部优化重整装置的生产后,特殊油品产量提升至105吨/小时,比原来提升了20吨/小时。产量的增加却带来了油品的输送难题,如何消除这瓶颈?炼油分部组织技术人员进行出谋划策。
加工量提高了,而储罐的管输却出现难题,产量增大后管输量要增加,但原有的输送泵却达不到要求。
输油车间罐区肩负起接收并管输外送重整装置生产出的特殊油品。在特殊油品产量提升后,外送量必须要提升才能确保特殊油品不出现堵库,怎样才可顺利出厂?
为此,车间从11月底至12月上旬积极配合生产处做好特殊油品外送爬坡试验,车间工艺员、班组人员对特殊油品外送泵密切监护,在确保安全的前提下,他们设计了一组“爬坡”实验,通过班组的逐步调整泵出口压力和流量,采有双泵同时供给,逐步提高该泵外送量,截至12月11日,特殊油品泵的管输提压试验成功,输送能力单泵的输送量可提高15%,双泵可提高35%,特殊油品外送量终于可稳定、安全运行,解决了生产优化特殊油品产量提量后的管输能力瓶颈问题。(廖平弟)