2018年以来,为提高低效井生产效率,实现节能降耗,江汉采油厂加强生产信息化建设,积极运用PCS生产指挥系统,通过精细制定油井间开制度、合理调整生产参数,助力低效井“焕发青春”。
PCS系统可以实时读取油井功图、量油计产、电流变化等数据,及时分析油井出液、能耗,为精准制定油井间开制度提供依据。对此,该厂技术人员应用此生产指挥系统,分析摸索间歇井出液规律,根据油井生产周期,优化间开制度,实现油井低耗高效生产。广13平1井是一口24小时生产的供液不足、产量低、耗电大的低效井。2018年7月,该厂技术人员结合PCS系统,认真分析广13平1井生产现状后,将该井生产制度由“24小时生产”调整为“抽1天停1天”。实施后日产液9.5吨,月节电2400度。2018年以来,该厂王场采油管理区对26口油井实施间开生产后,平均泵效提高14.3%,累计节约电费逾42万元。
抽油机生产参数不合理,会加剧设备机械磨损,导致耗能增加。对此,该厂认真摸排低效井,通过调整冲程、冲次、泵径和泵挂深度,有效提升了油井生产效率。通过将王57斜-10井冲次由3.5次调回2.5次后,日耗电由209 kw·h下降到172 kw·h,检泵周期由340天升到382天,月平均节电1100kw·h。通过对王4斜-14-11井制定“交变载荷超过40 KN时及时洗井”的措施,有效避免因应力过大造成抽油杆断脱,节约作业费用逾10万元。2018年以来,该厂王场采油管理区先后优化35口低效井生产参数。其中,17口油井泵效平均提高9.7%;5口油井增油效果明显,日增油4.5吨。
(胡涛)