(记者柳智青)9月28日,记者获悉,吉林油田公司通过派驻专家组深入歉产区块把脉开方,对症下药,通过精心规划、精细注水、精益建产,一举扭转了红岗采油厂年初以来持续歉产的不利开发形势。自7月份以来,该厂原油日产实现踏计划线运行。8月份产量比2月份净增58吨。
老区是吉林油田效益发展的“压舱石”。老区开发水平高低直接关系着吉林油田效益实现保卫战能否打赢。吉林油田提出了“降产油田要稳产,稳产油田要上产,上产油田要加快发展”的工作目标。然而,受疫情、低油价、特高含水阶段开发矛盾进一步加剧等综合因素影响,红岗采区自然递减呈增大趋势,生产能力损失严重,上半年开发形势十分被动。吉林油田高度重视,委派公司一级技术专家组到红岗采油厂医治开发顽疾。
把脉问诊,找准“病根”。专家组抽调技术骨干,组成措施增产组、产能上产组、注水稳产组、管理挖潜组、工作落实组等6个专业工作组驻厂工作。他们主动放弃节假日休息,深入科研生产一线,从基础资料入手,查找“症结”所在。专家组经过深入研判认为,近三年储采失衡、递减加大、产能建设未达标,是该厂原油产量下降和歉产的根本原因。
精心规划,对症“开方”。找到病根之后,专家组与红岗采油厂紧密结合,精心制定了以注水治理为重点、实施效益建产、措施挖潜等综合医治方案。专家组以井组为单元,排查出降产幅度大井285口,逐井分析原因,制定治理措施。目前按照对策实施了149井次,日产油回升19.8吨。
突出重点,精细注水。专家组完善注水系统管理制度,深入分析分层能力发挥状况,优化分层注水方案;以提高水驱储量控制程度和动用程度为目标,扎实做好砂体刻画和微相研究,完善单砂体注采井网;严格执行水井ABC分类测试管理制度,加强方案研究与测调结合;加强平稳注水管理,派专人统一调控各注水系统优化运行,强化问责,严肃考核,提高配注方案落实水平。截至8月末,复测资料符合率比4月提高40个百分点。
优化方案,精益建产。专家组通过对未达产区块总结分析,优化产能建设方案,推广水平井效益建产方式,进一步优化新井压裂技术路线;坚持在“蓄能+簇式射孔+整体干扰压裂”的基础上,配套老井蓄能、新老井同步压裂,优化压裂参数,提高新井有效动用率。针对44口未达产井,进行分析制定提产措施,初步见到良好成效。
抢上措施,精微挖潜。专家组开展措施效果评价,建立了地质工程结合、油气工程研究院超前介入、部门方案联审、专家决策的一体化工作流程,提高了全过程管控水平;建立了潜力分级标准,研究确定7大潜力方向和压裂技术对策,确定了明年2.5万吨的措施规模。6-8月份共计调参28口井,增油260.3吨。
相关负责人表示,下一步他们将继续标本兼治,巩固“疗效”。一方面继续坚持挖潜方向和技术路线,确保完成全年产量任务;另一方面超前落实2021年综合治理和产能建设方案,推进红岗采区开发形势保持“身强体健年轻态”。