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除氧器水位调节阀喘动原因分析及处理
2018-7-15 07:49 中国泵阀制造网 作者:佚名 点击:2692
【中国泵阀制造网 行业论文】除氧器水位调节阀的控制信号,由实测水位与给定水位的偏差信号,经控制器运算后给出,通过改变阀门开度调整除氧器入口给水流量,保持除氧器水位在给定值。若出现阀门调节异常,除氧器水位低则将直接导致蒸发器主给水泵跳闸,除氧器水位高时导致除氧器隔离。定位器背部装有反馈臂,安装时需要根据阀门的行程准确定位挂钩在反馈臂的位置,反馈臂上下行程在阀门全开和全关位置时应该在-28~+28度范围内...

韦洪刚,宋国富,张鹏

(中广核核电运营有限公司,广东 深圳518120)

摘要:除氧器水位调节阀在进行易损件更换后的校验时,阀门在手动控制给定信号下TZID定位器供气压力表和控制信号输出压力表指针大幅波动,流量放大器间歇排气,阀位出现喘动$论文对此进行分析,并定位故障点为61H流量放大器密封面泄漏,供气压力与输出压力连通。通过更换新备件,消除了故障。

关键词阀门喘动;密封泄漏

1 事件描述

在CPR1000机组某次大修中,除氧器水位调节阀完成易损件更换后进行校验时,发现在给定25%、50%、75%开度信号后,定位器气源压力表和输出压力表均存在大幅波动现象,同时伴随有明显的流量放大器(Booster)问歇式排气声音,真实阀位在指令开度附近喘动。

2 原因分析及处理

2.1 阀门功能及原理介绍

除氧器水位调节阀的控制信号,由实测水位与给定水位的偏差信号,经控制器运算后给出,通过改变阀门开度调整除氧器入口给水流量,保持除氧器水位在给定值。若出现阀门调节异常,除氧器水位低则将直接导致蒸发器主给水泵跳闸,除氧器水位高时导致除氧器隔离。

除氧器水位调节阀是双缸进气,带有失气保持功能的气动调节阀,采用TZID智能型定位器,调节阀的控制回路管线布置图如图1所示。下面将对仪控部件的功能逐一介绍。

① 调节阀所使用的TZID智能定位器,是ABB公司生产的,广泛用于CPR1000机组常规岛的调节阀。TZTD定位器内

1.png        

图1 除氧器水位调节阀气路管线布置图

部可以分为三个部分,aIP及集成电路板,用于将接收到的4~20mA信号转换为气压控制信号输出;b操作面板,用来进行阀门参数调整和校验、设置定位器工作模式;c信号接线端子接收4~20mA控制信号,同时送4~20mA阀位信号指示就地阀门开度。

TZID定位器阀门开度调节是一个闭环调节,TZID将接收到的4~20mA指令信号转换为数字信号,作为阀位给定值,与行程传感器实测阀位做比较,根据阀位偏差由定位器内部处理器自动计算给出气压控制信号。对于双缸阀门,I/P采用Y1/Y2双路输出的形式,Y1输出用于控制上缸进气压力,Y2输出用于控制下缸进气压力。当需要阀门开大时,Y2输出大于Y1输出气压信号,使得阀门下缸进气气压增加、进气量增大,阀门开大,同时阀位反馈信号增大,当阀位达到给定开度时,定位器处理器计算出的上下缸的控制信号偏差消失,Y1与Y2输出趋于稳定(考虑膜盒内弹簧作用,两者压力不完全一致)。反之亦然,当阀门需要关小时,Y1的输出气压信号大于Y2输出气压信号,使得阀门逐渐关小,当达到稳定阀位时,Y1与Y2输出又趋于稳定。

定位器背部装有反馈臂,安装时需要根据阀门的行程准确定位挂钩在反馈臂的位置,反馈臂上下行程在阀门全开和全关位置时应该在-28~+28度范围内,否则定位器无法进行自动校验。

② 锁气器在气源压力正常时保持气路畅通,使得阀门上下缸能正常进气调节。当失去气源,供气压力降低至锁气器动作值时,切断通往阀门上下气缸的气路,使上下缸气压保持稳定,保持阀位不变。

③ 流量放大器,在保持定位器输出压力大小不变的同时放大流量,使得阀门控制响应速度加快,一般位于阀门控制的最后一级,除氧器水位调节阀使用的是爱默生61H型号。

④ 过滤减压阀为定位器、Booste:等阀门部件提供适当压力的气源的同时,防比异物进入气动控制回路。

2.2 阀门喘动分析过程

根据2.1节的原理分析,除氧器水位调节阀控制主要有TZID的I/P决定,Booste:使阀门的响应速度加快,而锁气器主要用于失气保持。

因本次易损件更换时,定位器更换所用备件已经储存了近10年,存在备件库存年限较长导致TZID定位器的I/P输出波动的可能。为排除I/P故障,首先领取新备件更换了TZID定位器的I/P,异常现象仍存在,将新旧I/P备件拆解进行对比检查,两个备件的滑阀结构、密封面无明显异常;目视检查新I/P的密封垫片压痕较重,分析认为不会影响信号输出。

排除I/P异常后,将阀门至于手动控制模式,由TZID自带操作面板手动给定阀位信号在50%开度,发现操作面板实测阀位反馈信号在变化,阀位以约每秒1%的速度在缓慢增加,分析认为阀门卜缸有额外的气压输入导致卜缸进气量增加,阀门增大,故障点定位于定位器Y1输出到阀门下缸的Booste:存在异常。

2.3 61H  Booster故障机制

61H Booster在阀门控制中,起着保持控制气压不变,输出流量放大的作用,其原理如下图。信号气压从上部进入放大器压迫膜片A,推动金属架C向下移动,迫使滑阀阀塞向下移离开阀座(下阀),气源压力BOOSTER输出端联通,直至P1=P2,气源被截IF;当P1减小时,P2>P1,金属架向上移动与滑阀阀塞之问产生问隙(上阀),气室B中空气从排气口排出;随后滑阀阀塞在回座弹簧的作用下向上移动,减小与气流室接触面之问的问隙,进气减少,气室B中压力减小,直到P2=P1时达到平衡。小孔D与E相连通,使P1和P2相平衡。

根据61H  Booster的工作原理,当滑阀阀塞与阀座的结合而密封不小好时,容易出现故障。当滑阀下阀密封而小严时,气源压力会源源小断地注入到BOOSTER的输出侧,Booster的B气腔压力P2>P1,推动金属架向上移动,导致Booster排气孔源源不断的排气。

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图2  61 H Booster结构示意图

本次调节阀故障现象,未出现Booste:排气孔不断排气的现象,而是定位器气源压力指示表和输出压力指示表在Booster问歇排气时大幅波动,分析认为可能是Booster滑阀阀塞(下阀)的泄漏量较小,气源泄漏到气腔B的压力相对较小,使得P1/P2可以通过平衡腔室D/E之间达到平衡。这时,来自定位器下缸输出的Y1信号被动增大,下缸Booster输出气压增大,下缸进气量增加,阀门阀位缓慢上涨。

由于TZID对于阀位反馈的响应较灵敏((TZID定位器的反应灵敏度与TZID死区设置有关,当阀位变化比指令信号超过调节死区时,定位器即有消除阀位偏差的动作),当阀位上涨超过死区设置值时,定位器下缸输出Y1就会减小,输出压力指示表指针减小,下缸Booster就会排气,由于滑阀阀塞密封不严导致气源管线与Booster输出连通,定位器气源压力指示表也跟随波动。

2.4 处理结果

在重新更换Booster备件之后,通过TZID操作而板给定25%、50%、75%指令信号,61H Booater问歇排气的现象及定位器输出压力指示表波动未复现。

3 结论

对于使用TZID定位器和61H Booste:的气动调节阀门,在遇到阀门喘动、Booster排气声音大时,需要检查定位器的I/P或61H Booster。对于双缸阀门,在检查的时候,可以遵循如下逻辑。

① 如阀门主控操作时存在喘动现象,需要检查主控到阀门的指令信号,确认指令信号无明显波动。

② 将TZID定位器置于手动模式,给定中问开度信号观察阀位变化情况;若阀位基本不变,则首先检查I/P。

③ 如确认I/P无异常,则检查61H Booster;在手动模式给定开度下,阀位发生变化,对于双缸阀门,上缸进气时阀门关,下缸进气阀门开,如阀门往开的方向变化,需要检查与下缸相连的Booster,反之需检查上缸相连Booster。

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(来源:中国泵阀第一网)

本文标签: 阀门 减压阀 定位器 调节阀 
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