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给水泵汽轮机低压进汽调节阀故障分析与处理
2017-11-13 11:55 中国泵阀制造网 作者:佚名 点击:1817
【中国泵阀制造网 行业论文】伺服阀输入线圈通入电流时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降;阀芯两端的作用力失去平衡,阀芯向左移动。高压油从P流向C2,送到负载。负载回油通过C1流过回油口,进入油箱。阀芯的位移量与力矩电动机的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡,因此在平衡状态下力矩电动机的差动电流与阀芯的位移成正比。

1 机组介绍

某热电厂装机为2×350MW亚临界直接空冷机组,配备的给水泵汽轮机由东方电气集团东方汽轮机有限公司制造,型式为单缸、单轴、单流、冲动、凝汽式,型号为G6.6-1.0型。给水泵汽轮机调节系统为上海新华XDC800数字液压调节系统。

2 故障现象与初步排查

该电厂2号机组A给水泵汽轮机低压进汽调节阀在进行伺服系统联调时,调节阀多次出现不能开启的情况。

故障时系统油压为14.5MPa,给水泵汽轮机AST系统油压为14.3MPa,系统油压正常。检查低压进汽调节阀伺服机构进油截止阀开启正常,进油滤网在联调前检查合格,EH油合格。检查测量伺服卡、伺服板输出的指令及电压均正常。

断开伺服阀航空插头,用电池对伺服阀施加电压,调节阀不能开启,初步判断伺服阀卡涩造成调节阀不能正常动作。更换新伺服阀后,在升压过程中听到伺服阀内部有明显的过油声,且阀门有抖动现象,但是调节阀依旧不能开启,故障仍然存在。

后怀疑卸荷阀关闭不严、存在泄油,随即对卸荷阀进行了清洗。清洗完成后调节阀动作恢复正常。但机组脱扣重新挂闸后,调节阀又不能开启。用电池给伺服阀施加电压时,调节阀能够开启;连接伺服系统进行联调,调节阀恢复正常,可是脱扣重新挂闸时调节阀还是不能开启。重复以上处理步骤,调节阀可以正常使用,但脱扣重新挂闸后故障又出现。

2号机组B给水泵汽轮机在调试过程中同样出现上述问题,且情况更加严重;对伺服阀施加电压后调节阀不能开启,在清洗完卸荷阀后,用电池施加电压也不能开启。使用便携式顶针压力表测量伺服机构,发现油缸上腔与下腔油压相等(均为13.3MPa);人为对伺服阀施加电压后,下腔油压能够降低到11MPa,但上腔油压也同时上升到11MPa左右,油缸上腔与下腔油压依然保持相等,调节阀存在振荡现象。初步判断故障原因为油缸下腔排油不畅,导致B给水泵汽轮机低压进汽调节阀不能开启。

3 故障分析与处理

针对A、B给水泵汽轮机低压进汽调节阀出现的问题,综合分析认为造成调节阀不能开启的可能原因有2个,即伺服阀卡涩、卸荷阀泄油。

3.1 伺服阀卡涩

低压进汽调节阀伺服阀采用的是MOOG公司生产的G761系列产品(结构示意图见图1),由永磁力矩电动机、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成,工作原理见图2。

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图1 伺服阀结构示意图

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图2 伺服阀工作原理

伺服阀输入线圈通入电流时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降;阀芯两端的作用力失去平衡,阀芯向左移动。高压油从P流向C2,送到负载。负载回油通过C1流过回油口,进入油箱。阀芯的位移量与力矩电动机的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡,因此在平衡状态下力矩电动机的差动电流与阀芯的位移成正比。如果输入的电流反向,则液体流向也相反。

综合分析伺服阀工作原理、A给水泵汽轮机的故障现象,最初怀疑是低压进汽调节阀伺服阀卡涩、油动机液压集成块内部堵塞导致排油不畅,最终造成调节阀不能开启。

对伺服阀进行了更换,同时对油动机液压集成块进行了乙醚针管注射清洗,且对伺服阀进行了机械零偏设置(如图3所示)。恢复后重新挂闸,进行低压进汽调节阀联调,调节阀依然不能开启,遂排除了伺服阀卡涩、油动机液压集成块堵塞的可能原因。

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图3 伺服阀机械零偏设置示意图

3.2 卸荷阀泄油

3.2.1 工作原理

卸荷阀结构如图4所示,卸荷阀主要靠内部杯状滑阀起作用,滑阀下腔室的1路油路与油动机下油缸压力油路相通,并受到压力油的作用,通过杯状滑阀底部中间的小孔,使少量的压力油进到滑阀上部的油室;该油室有2路油路:1路经过逆止阀与危急遮断油路相通,正常运行时由于遮断油总管上的油压等于高压油的油压,作用在逆止阀上并使之关闭,滑阀上部的压力油不能从此路泄去,另1油路经针形阀控制的缩孔通到油动机活塞上腔的油路,调节针形阀的开度可以调整滑阀上部的油压,供调试整定之用。

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图4 卸荷阀结构示意图

低压进汽调节阀油动机有2个卸荷阀(见图5),其中油缸上腔与卸荷阀1相通,油缸下腔与卸荷阀2相通。正常运行时,卸荷阀1、卸荷阀2的滑阀上部油压作用力加上弹簧力将大于滑阀下高压油的作用力,杯状滑阀压在底座上,油缸上腔建立高压油,与卸荷阀1回油相通的油口关闭,油缸下腔与伺服阀回油口连通,与卸荷阀2回油相通的油口关闭。

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图5 卸荷阀工作原理

卸荷阀设计结构见图6所示,在正常工作时,油口4受到1个向上的力Fp,

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图6 卸荷阀设计结构

式中Sp—滑阀接触高压油的有效面积,m2;

P—高压油油压,MPa;

同时还受到1个向下的弹簧力Fk,

Fk=KX,

式中X—弹簧预压缩量,m;

K—弹性系数,N/m。

油口1受到1个向下的安全力FA,

FA=PASA

式中PA—安全油压,MPa;

SA—滑阀接触安全油有效面积,m2。

从结构图可见,FA+Fk﹥Fp,因此,正常工作时滑阀被向下的力压在了阀座上,切断了高压油与回油的通道(即油口4与油口5的通道)。

3.2.2 原因排查

分析卸荷阀的构造及工作原理,认为可能是卸荷阀卡涩或关闭不严,造成了系统泄漏,使高压油与回油相通,油动机腔室的压力降低,最终导致A给水泵汽轮机低压进汽阀调节阀不能正常动作。

(1)对卸荷阀的阀芯、阀套以及阀座机构进行了清洗,并且对滑阀弹簧进行了更换(避免弹簧弹性下降,弹簧预紧力不足,不能将阀芯关严,安全油油压下降,造成滑阀微开,高压油降低),恢复后,故障现象依旧存在。

(2)怀疑高压油至卸荷阀上部进油通道节流孔及滤网堵塞,卸荷阀上部的安全油较低,下部的高压油压力大于上部弹簧力和安全油作用力,卸荷阀微开,高压油降低。对节流孔及滤网进行了更换,恢复后,故障现象仍然存在。

(3)为使卸荷阀关闭更严,同时验证卸荷阀是否关闭完全,取消了进入卸荷阀上腔油路的单向阀,目的是在安全油压建立后,从遮断阀组或其他安全油路补充到卸荷阀上腔。实施后,A给水泵汽轮机低压进汽调节阀时而能够开启、时而不能开启,未能从根本上解决问题。

3.2.3 原因确定

A给水泵采取上述措施无效之后,拆除B给水泵汽轮机低压进汽调节阀新更换的卸荷阀,重新检查发现卸荷阀的密封元件“O”形圈有破损(见图7),造成密封不严,导致压力油泄漏。更换“O”形圈,并将拆除的安全油路上的单向阀恢复后,重新进行调节阀联调试验,调节阀动作恢复正常,试验成功。

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图7 卸荷阀的密封元件破损情况

重新检查A给水泵汽轮机低压进汽调节阀的卸荷阀,问题类似,采取同样方法处理后,调节阀联调试验成功,故障彻底消除。

4 预防措施

(1)卸荷阀对装配工艺的要求很高,检修时应严格按照规程进行作业,对精密部件应检查彻底。

(2)此次解体卸荷阀发现卸荷阀密封元件“O”形圈只是存在轻微破损情况,但却导致高压油泄漏至回油中。应定期检查、更换卸荷阀密封元件“O”形圈,防止密封圈磨损、腐蚀造成密封不严。

(3)日常维护工作中需加强滤油,保证油质合格,避免液压部套卡涩,造成系统泄压等故障。

(4)根据机组运行情况,将类似滑阀列入定期工作项目,及时清洗并检查相关附件。在机组大、小修期间,加强调节阀“拉阀”试验,通过线性曲线判断滑阀的工作情况,对出现的异常情况及时进行处理,保证机组长期安全稳定运行。

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(来源:未知)

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