2 事件记录及故障录波分析
2.1 事故概述
故障前,某特高压直流双极四阀组大地回线方式运行,输送功率4000MW。故障后,极Ⅰ单极大地方式运行,输送功率保持4000MW。11:17:10:576运行人员操作,发出极Ⅱ低端换流器隔离指令,但在11:17:31:795阀组连接线差动保护2段动作“三取二”判断后发出Z闭锁命令,极Ⅱ高端阀组闭锁。由于直流半功率运行,极Ⅰ成功转带极Ⅱ功率,未导致直流功率损失。
事后检查,极Ⅱ高端阀组未发现故障点,此次事件应该是由于控制保护系统缺陷导致的误动事件。
2.2 主要事件记录
事件具体记录如表1所示。
表1 事件记录梳理
2.3 故障录波分析
阀组连接线差动保护的基本原理如下:
报警段:|IDC2P-IDC1N|>ID_NOM×0.0375,延时2s报警。
跳闸Ⅰ段:
|IDC2P-IDC1N|>|IDC2P+IDC1N|×0.5×0.1,延时150ms跳闸。
跳闸Ⅱ段:
|IDC2P-IDC1N|>|IDC2P+IDC1N|×0.5×0.2,延时6ms跳闸。
事件发生期间,保护动作时刻的差动电流和制动电流波形如图3所示。
图3 故障发生时刻差动电流波形图
从故障录波图分析,故障发生时,特高压换流站极Ⅱ阀组连接线差动保护差动电流ICCBDP_DIFF由0瞬间变为3362A,大于差动Ⅱ段制动电流1750A,满足保护动作条件。
从图4看出,当双阀组运行时,差动电流取高端阀组低压侧TA和低端阀组高压侧TA之差;当任一阀组退出后,差动电流取0A,该保护退出运行。
图4 阀组连接线差动电流取样逻辑
3 直流控保软件检查分析
此特高压换流站使用南瑞集团提供的直流控制保护软件,这也是特高压直流工程首次使用南瑞集团的直流控保软件。
保护动作、极Ⅱ高端阀组闭锁后,检查发现该保护逻辑中CONV1_ON=0、CONV2_ON=1(如图5所示),与实际状态不符,正常状态应为CONV1_ON=0、CONV2_ON=O。
图5 阀组运行状态识别逻辑
由此推断,BPD2(P2.WP.Q15)合上后,阀组连接线差动保护仍判该刀闸为分位,误判低端阀组在运行状态(CONV2_ON=1),同时高端阀组处于运行状态(CONV1_ON=1),导致该保护选择IDC2P和IDC1N进行差动电流的计算,此时IDC2P电流为0,IDC1N为运行电流(3362A),造成阀组连接线差动保护动作。
图6 低端阀组旁路刀闸运行状态输入
进一步检查发现软件信号异常如图6所示。正常情况下,赋值模块(即图6中→1←)输出与输入应一致,但图中显示输入信号PWPQ15_OP_IND=0,输出信号BPD2_OPEN_IND=1,输出信号与输入信号不一致。现场检查发现3套极保护中均存在该情况。
经分析,发现导致BPD2分位信号错误的原因是BPD2_OPEN_IND输入信号的底层代码错误,误将BPD2分位信号(PWPQ15_OP_IND)定义为BPD2合位信号(PWPQ15_CL_IND),如图7所示。
图7 信号内部定义错误
根据上述现象分析,故障原因为软件底层代码错误,引起阀组连接线保护差动电流选择错误,导致保护动作。
4 故障处理及建议
1)经检查,此特高压直流阀组连接线差动保护均存在BPD2_OPEN_IND信号与实际状态不符的情况,如现场实际状态为分位,但软件中信号为合位。建议直流控制保护供货厂家开发编译软件自检功能,当信号实际输入与自定义输入出现差异时,软件能够自动报警,确保其余信号无类似问题。
2)经南瑞集团检查确认,现场软件中仅BPD2_OPEN_IND信号存在底层代码错误问题,其他极控、阀控、极保护、阀保护等软件中均无类似错误。建议厂家在编写软件和自行监测过程中切实提高检查力度,同时在出厂试验、现场调试中能够对软件进行全面的试验和检查。
(来源:未知)
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