受炼油部分装置大修影响,广州石化炼油四部加氢裂化装置原料新氢纯度有所下降,影响航煤产量。近日,该装置人员对原有流程进行优化,新增一条废氢排放管线至干气脱硫塔的措施,投用后,装置处理量每天提高了近1000吨。
因2号重整装置停工大修,10月14日,加氢裂化装置按照生产调度要求,将原料新氢改由6.5万标立/时制氢装置提供,新氢纯度从99.9%下降至92%,导致反应系统的循环氢中氢浓度下降,循环氢压缩机负荷增加。为保持反应系统的稳定运行,需要连续向外排放废氢。为确保加热炉烟气中的二氧化硫达标排放,装置只能降量低负荷运行。由于循环氢纯度低,航煤烟点无法提升,影响加氢裂化装置航煤生任务的完成。
炼油四部第一时间召开技术攻关会,在确认现场具体流程的情况下,创造性地提出新增加一条废氢排放流程去干气脱硫塔T3012的措施,并制定了实施方案。各相关专业密切配合,工艺专业组织吹扫相关管线、加盲板等,顺利将管线交出;设备专业负责落实施工材料,做好现场搭架等施工准备;安全专业负责现场施工监护;检修施工单位连夜组织对管线进行检测并做热处理。
10月17日,经过3天的连续奋战,新增管线水压试验合格,工艺专业人员立即按照管线投用方案进行吹扫和气密,合格后顺利投用,消除了因上游大修导致制约装置高负荷运行的瓶颈,确保加氢裂化装置航煤生任务的完成。
(黄敏清 汪加海 朱晶)
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