12月28日,巴陵石化煤化工部双氧水充装栈台,3台车辆等待充装,当班操作员李景按规范劳保着装进入现场,提醒司乘人员将手机和车钥匙放入休息室保管箱内,再开始充装操作。这是该部从严HSSE管理,抓实各项制度落地的一个缩影。
面对日益严苛的安全环保新标准、新要求,该部严格执行总部和巴陵石化各项HSSE制度和要求,按照“专业+属地”“谁的业务谁负责、谁的属地谁负责、谁的岗位谁负责”原则,层层签订责任书,明确HSSE管理的主体责任、属地责任、岗位责任和监管责任。今年,该部煤气化和合成氨装置实现高负荷B级连运225天,与长周期运行纪录持平,平均负荷94.79%,较纪录提高3.9个百分点。
该部深入开展风险识别与隐患排查治理,汲取同行业事故教训,组织全员深入讨论和反思,持续开展“全员安全诊断”、HSSE日岗检及周岗检,落实全员全过程管控,今年开展新版石化防火标准应用、危化品企业安全风险隐患排查治理导则、涉硫化氢安全风险管控和隐患排查等9个专项隐患排查和治理,及时发现和消除了合成装置粗煤气加热器出口侧法兰粗煤气泄漏、氨冰机喘振、双氧水装置氢管线泄漏等重大隐患。
在10月下旬启动的装置大修技改前,该部各主要生产装置针对本单位重点和高风险检修项目,组织安全、工艺、设备专业管理技术人员仔细对照公司相关制度,专题分析,列表排查识别项目检修作业安全风险,形成JSA(作业安全)危害分析表。装置大修期间,30多家承包商同期施工,600多人参与检修,其中高风险作业3个,通过项目JSA分析全覆盖,规范票证管理,严格安全技术交底,做好全程监护,确保安全无事故。
该部落实“绿色企业”创建计划,抓好环保装置运行。投用双氧水装置VOCs(挥发性有机化合物)和低温甲醇洗VOCs治理项目,消除现场异味;强化污染源头管控,逐步消减污水量和污染物总量,对循环水集中进行处理,解决了城区循环水排放难题;通过总氮总磷改造,彻底消除了双氧水污水预处理装置遗留瓶颈;实施煤气化、合成装置雨水系统隐患治理,避免了废水进入七里山综合雨排风险。装置大修期间,该部首次实现涉氨系统置换不用水洗,少产生高氨氮废水1000余吨。制定实施《煤码头环保管控禁令》,提质改造趸船除尘系统,确保装卸和运输作业过程煤渣不扬洒,煤灰煤渣不落入洞庭湖。完善清污分流设施和操作规程,落实各项减排措施,防止万吨事故池暴雨时溢流,2号管外排废水达到湖南省特殊排放限值指标。(林湘 杨君 彭展)