11月5日,扬子石化芳烃厂重整联合装置丁班班长欧光文一上班,就登陆操作系统,认真查看各台加热炉的氧含量、排烟温度等关键指标;然后,他到装置现场,精心调整加热炉的风门开度,确认加热炉燃烧状况达到最佳水平。
今年以来,重整联合装置针对装置运行的薄弱环节,特别是针对加热炉存在的氧含量忽高忽低、燃烧控制不好、炉膛负压不稳等情况,他们组织开展了“加热炉热效率”小指标竞赛,每周通报评比,评比结果与月度绩效挂钩。各班组职工铆足了劲,优化操作,勇争先进。
通过开展小指标竞赛,今年前10个月,加热炉热效率提高了0.11个百分点,预计每年能够节省燃料气消耗约620吨,降本增效约150万元。在扬子石化的加热炉热效率竞赛中,重整联合装置加热炉多次领先。
精心操作优化运行是扬子石化重整联合装置挖潜增效的一大法宝。扬子石化目前有两套重整装置。其中1号重整装置于1990年2月首次开车,采用美国UOP公司第一代连续重整技术。原设计规模105.7万吨/年,采用UOP公司的R-32型催化剂。1997年扩能至139.35万吨/年,改用UOP公司的R-132型催化剂。2004年7月,开始采用石油化工科学研究院研制开发的PS-Ⅶ型连续重整催化剂。2号重整装置2014年建成投产,装置规模150万吨/年,采用中国石化具有自主知识产权的国产超低压连续重整技术(SLCR),使用石油化工科学院研究院研制开发的PS-Ⅵ型连续重整催化剂。
石科院研发的国产催化剂打破了国外催化剂的技术垄断,达到了国外催化剂的技术水平,甚至个别指标超过了国外催化剂,价格更经济,性能更优越。从进口重整工艺包到自主知识产权工艺包,从进口催化剂到国产催化剂,扬子石化1号重整装置历次的技术变迁与2号重整装置的建成投运,完整见证了中国石化连续重整技术与催化剂的发展历程。
为了将两套重整装置开稳开优,扬子石化重整联合装置坚持精细管理,坚持优化运行,从原料进厂到产品生产,他们实施了一系列优化措施,实现了装置的安稳长满优运行。
原料结构优化方面,他们合理匹配两套预加氢与两套重整装置负荷,实施了重整料分储分送项目,解决了预加氢反应器床层压降高的问题。同时,他们通过加氢裂化重石脑油直供重整,将重整进料温度提高了10度左右,降低了进料加热炉热负荷,实现了节能增效。
在产品结构优化方面,一方面,他们优化干气资源流向,将重整干气送乙烯作为裂解料,降低了吨乙烯原料成本。另一方面,他们对脱戊烷油脱氯罐级配装填部分脱硫剂,改善了液化气质量,将液化气产品升级为民用液化气,实现了重整装置效益最大化,实现了挖潜增效。
针对装置存在的运行瓶颈,他们还积极引进先进技术,进一步挖潜。他们在国内首次应用了重整生成油选择性加氢脱烯烃改造,减少了装置的危废产生量,使装置运行更环保更经济;实施了换热流程优化改造、加热炉烟气余热二次回收等技术改造项目,使装置更加节能。通过一系列技术改造措施,扬子石化1号重整装置焕发出新活力,技术经济指标稳步提升,1号重整装置创下了连续运行1380天的国内同类装置最长运行周期记录;2号重整装置发挥出了规模优势,效益进一步提升。
(陶炎 胡久元)
