胜利油田桩西工艺技术人员立足油田开发实际,针对套损井治理中存在的难题,通过实施卡封防砂一体化管柱技术治理套损井见到成效。
桩西油田埋藏较浅的主力生产层馆陶组的部分油井因多种因素影响,套管出现了不同程度的破漏,疏松砂岩油藏油井出现套管破漏后,极易出现漏点吐砂、泥或灰浆现象,造成后续的下滤防砂和下泵作业不能按照设计要求下入到位。对此,工艺技术人员经过不断研究,采取卡封防砂一体化技术治理套损井。桩1-斜52井和桩113-平2井均是生产层上部出现了套管破损,根据漏点距目的生产层的远近,分别优化了不同的卡封方式。桩113-平2井采用两级封卡上部漏点、底带防砂管柱的设计理念,丢卡封实现了封堵漏点和悬挂滤砂管的目的。桩1-斜52井采用泵下下封隔器挂滤的一体化闭式管柱,封堵上部漏点。
目前共实施两口井,开井后均正常生产,取得最高日增油10.5吨的效果,为同类油井治理提供了新途径。卡封防砂一体化技术成功治理套损井,既避免了套损点吐出物的干扰,减少作业工序,缩短占井周期,又节省了工具费用,降低措施成本。(尹希东 徐丽霞)