高温分离型屏蔽泵故障分析及解决办法
杨文祥,张磊, 杨文祥 张磊 邴海军
(中国石油兰州石化分公司,甘肃兰州 730060)
摘要: 兰州石化乙苯装置高温分离型屏蔽泵P-202运行中故障频发,为保证该机泵能够平稳运行,结合该屏蔽泵运行工况对机泵的径向力、轴向力进行分析,找出故障产生的原因,通过调整运行工况、采取改进措施,最终达到平稳运行的目的。
关键词:径向力 轴向力 磨擦 气蚀 平衡
1 P-202基本情况
1.1 输送介质理化参数
(1)苯:密度0.8765(20℃)g/cm3,沸点80.1℃,在常温下为一种无色、有甜味的透明液体,可燃,毒性较高,难溶于水,易溶于有机溶剂。
(2)乙苯:密度0.87(20℃)g/cm3,沸点136.2 ℃,在常温下为一种无色、有芳香气味液体,易燃、有毒、不溶于水,可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂。
1.2 屏蔽泵P-202在装置中的作用
(1)开工中建立冷苯循环(系统升温、升压过程)。
(2)生产中进行热苯循环(温度、压力稳定)。
1.3 屏蔽泵P-202故障统计
苯塔进料泵P-202在装置热苯循环时,工况稳定,运行平稳;工况大幅波动,极易损坏。装置开工冷苯循环过程,由于运行工况偏离设计运行工况,该机泵无法正常运行。
1.4 机泵拆检情况
(1) 前端轴承、轴套、推力盘磨损,推力盘龟裂。
(2) 叶轮后盖板因气蚀引起金属表面的剥蚀,其他部位完好。
2 故障分析
2.1 轴向力分析
(1) 盖板力A1
(2) 反动力A2
(3) 辅叶轮盖板力A3
(4) 轴向平衡
平衡孔平衡轴向力
式中:
§m一密封间隙摩擦阻力系数;
Fm一密封间隙过流面积,m2;
Rh一叶轮轮毅半径,m;
Rm一叶轮后密封环半径,m;
若F1=F2,则转子体轴向力完全平衡。如果F1与F2相差不大,则轴向力平衡设计可以认可。
因为P-202能够在正常生产工况下平稳运行,得出以下结论:
a.P-202厂家进行转子体轴向力设计时,轴向力的确达到了平衡,出厂试验时机泵运行也不存在任何问题。
因为P-202在开工工况下,若产生轴向力失衡其方向指向叶轮背面,导致后端轴承、推力盘磨损,这与机泵磨损情况相矛盾。
b.开工工况对转子轴向力平衡影响甚微,机泵轴向力失衡,并不是产生问题的最根本原因。
2.2 径向力分析
(1) 径向力计算
按径向力经验公式
式中:Q0一一设计流量,68.9m3/h
Q一一实际工作流量,37m3/h
H一泵的扬程,189m
B2一一叶轮出口总宽度,15mm
D2一一叶轮外径,0.38m
γ一一液体重度,0.877g/cm3
计算得径向力Fr=2420.399N
(2) 计算石墨轴承摩擦产生的热量
对于滑动轴承,一般μ=0.01~0.02。我们取最小值μ=0.01。
摩擦力做功:
式中Fr=2420.399N
d=90mm
1秒转的角度θ=ω×1=2πn=303.687rad;
则1秒摩擦力做功W=3307.7J
(3) 计算摩擦力做功对介质的影响
小锈钢轴套的比热容c=500J/kg ℃
m=ρV=7.93×103kg/m3 × π ×(0.0902m-0.0702m)/4×0.12m=2.39kg
则1秒摩擦力做功,导致轴套升高温度:
△t=Q/cm=2.77 ℃
开工过程,P-202入口压力0.2MPa,温度60℃,轴套达到120℃使介质汽化需要时间
t=(120-60 ) /2.77≈22S
2.3 故障分析结论
(1)苯塔进料泵P-202在入口压力过低时,由于轴承、轴套摩擦生热造成介质内轻组分汽化,汽化破坏润滑油膜加剧了轴承、轴套的摩擦。
(2)介质汽化出现气蚀,叶轮平衡孔处介质流动紊乱,从而产生指向吸入口方向的轴向力过大的问题。
3. 解决方案
根据P-202的故障分析结论,车问采取了一系列改进措施,具体如下:
1) 开工过程中首先使用N2将系统冲压至0.48MPa,确保P-202轴套处介质无法气化,从而保证机泵轴向力的平衡及轻向力产生的热量及时带出。
2) 开工过程为P-202泵体内充注二乙苯,减少泵体内轻组分含量。
3) 生产中严格控制工艺指标。
4) 平稳操作,机泵入口过滤器定期清理避免堵塞。
4 实施效果
通过以上解决方案的实施及加强屏蔽泵的日常管理,P-202在运行过程中经历两次开工过程均未出现损坏,保证了装置的顺利开工,为装置的安全平稳生产奠定了良好的基础。
(来源:中国泵阀第一网)